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公司動态

是(shi)什麽導緻數(shù)控機床加工(gong)精度異常

2025/12/01 17:12:45 人(ren)氣(1960)

  一、造成數(shu)控車床加工(gōng)精度異常故(gù)障的原因

  造(zao)成數控車床(chuang)加工精度異(yì)常故障的原(yuan)因隐蔽性強(qiang),診斷難度比(bǐ)較大,歸納出(chū)五個主要原(yuan)因:機床進給(gei)單位被改動(dòng)或變化;機床(chuang)各個軸的零(ling)點偏置異常(cháng);軸向的反向(xiàng)間隙異常;電(diàn)機運行狀态(tài)異常,即電氣(qi)及控制部分(fèn)異常;機械故(gù)障,如絲杠,軸(zhou)承,軸聯器等(děng)部件。另外數(shu)控車床加工(gong)程序的編制(zhi),刀具的選擇(zé)及人爲因素(sù),也可能導緻(zhì)數控車床加(jiā)工精度異常(chang)。

  二、數控機床(chuáng)故障診斷原(yuán)則

  1.先外部後(hou)内部數控機(ji)床是集機械(xie),液壓,電氣爲(wèi)一體的機床(chuang),故其故障的(de)發生也會由(yóu)這三者綜合(hé)反映出來。維(wei)修人員應先(xian)由外向内逐(zhu)一進行排查(chá),盡量避免随(sui)意地啓封,拆(chai)卸,否則會擴(kuo)大故障,使機(ji)床喪失精度(dù),降低性能。

  2.先(xian)機械後電氣(qi)一般來說,機(ji)械故障較易(yì)發覺,而數控(kòng)系統故障的(de)診斷則難度(dù)較大些。在故(gù)障檢修之前(qián),首先注意排(pái)除機械性的(de)故障,往往可(kě)達到事半功(gōng)倍的效果。

  3.先(xiān)靜後動先在(zai)機床斷電的(de)靜止狀态下(xià),通過了解,觀(guan)察,測試,分析(xī),确認爲非破(pò)壞性故障後(hòu),方可給機床(chuáng)通電;在運行(háng)工況下,進行(hang)動态的觀察(cha),檢驗和測試(shì),查找故障。金(jin)屬數控車床(chuang)加工微信,内(nei)容不錯,值得(de)關注。

  而對破(po)壞性故障,必(bi)須先排除危(wei)險後,方可通(tōng)電。

  4.先簡單後(hòu)複雜當出現(xiàn)多種故障互(hu)相交織掩蓋(gài),一時無從下(xia)手時,應先解(jie)決容易的問(wen)題,後解決難(nán)度較大的問(wèn)題。往往簡單(dān)問題解決後(hou),難度大的問(wèn)題也可能變(bian)得容易。

  三、數(shù)控機床故障(zhang)診斷方法

  1.直(zhí)觀法:(望聞問(wèn)切)問-機床的(de)故障現象,數(shu)控車床加工(gōng)狀況等;看-CRT報(bao)警信息,報警(jǐng)指示燈,電容(róng)器等元件變(bian)形煙熏燒焦(jiāo),保護器脫扣(kou)等;聽-異常聲(sheng)響;聞-電氣元(yuan)件焦糊味及(jí)其它異味;摸(mō)-發熱,振動,接(jiē)觸不良等。金(jīn)屬數控車床(chuang)加工微信,内(nèi)容不錯,值得(dé)關注。

  2.參數檢(jiǎn)查法:參數通(tōng)常是存放在(zài)RAM中,有時電池(chi)電壓不足,系(xì)統長期不通(tōng)電或外部幹(gan)擾都會使參(cān)數丢失或混(hùn)亂,應根據故(gu)障特征,檢查(chá)和校對有關(guan)參數。

  3.隔離法(fǎ):一些故障,難(nán)以區分是數(shù)控部分,還是(shì)伺服系統或(huo)機械部分造(zao)成的,常采用(yòng)隔離法。

  4.同類(lei)對調法用同(tóng)功能的備用(yong)闆替換被懷(huái)疑有故障的(de)模闆,或将功(gōng)能相同的模(mo)闆或單元相(xiàng)互交換。

  5.功能(neng)程序測試法(fǎ)将G,M,S,T,功能的全(quán)部指令編寫(xie)一些小程序(xù),在診斷故障(zhang)時運行這些(xiē)程序,即可判(pàn)斷功能的缺(quē)失。

  四、數控車(chē)床加工精度(du)異常故障診(zhen)斷和處理實(shi)例

  1.機械故障(zhang)導緻數控車(chē)床加工精度(dù)異常故障現(xiàn)象:一台SV-1000立式(shì)數控車床加(jiā)工中心,采用(yòng)Frank系統。在數控(kòng)車床加工連(lián)杆模具過程(chéng)中,忽然發現(xiàn)Z軸進給異常(chang),造成至少1mm的(de)切削誤差量(liàng)(Z方向過切)。

  故(gù)障診斷:調查(chá)中了解到,故(gu)障是忽然發(fa)生的。機床在(zai)點動,在手動(dong)輸入數據方(fang)式操作下各(ge)個軸運行正(zheng)常,且回參考(kao)點正常,無任(rèn)何報警提示(shi),電氣控制部(bù)分硬故障的(de)可能性排除(chú)。應主要對以(yǐ)下幾個方面(mian)逐一進行檢(jiǎn)查。金屬數控(kòng)車床加工微(wei)信,内容不錯(cuò),值得關注。

  檢(jian)查機床精度(dù)異常時正在(zai)運行的數控(kong)車床加工程(chéng)序段,特别是(shì)刀具長度補(bu)償,數控車床(chuang)加工坐标系(xì)(G54-G59)的校對和計(jì)算。

  在點動方(fāng)式下,反複運(yun)動Z軸,經過視(shi),觸,聽,對其運(yun)動狀态診斷(duan),發現Z向運動(dong)噪音異常,特(tè)别是快速點(diǎn)動,噪音更加(jiā)明顯。由此判(pàn)斷,機械方面(miàn)可能存在隐(yǐn)患。

  檢查機床(chuáng)Z軸精度。用手(shǒu)搖脈沖發生(shēng)器移動Z軸,(将(jiāng)其倍率定爲(wèi)1×100的擋位,即每(mei)變化一步,電(dian)機進給0.1mm),配合(hé)百分表觀察(chá)Z軸的運動情(qing)況。在單向運(yùn)動保持正常(chang)後作爲起始(shǐ)點的正向運(yùn)動,脈沖器每(mei)變化一步,機(ji)床Z軸運動的(de)實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說(shuō)明電機運行(háng)良好,定位精(jing)度也良好。而(er)返回機床實(shi)際運動位移(yí)的變化上,可(kě)以分爲四個(gè)階段:(1)機床運(yun)動距離d1>d=0.1mm(斜率(lü)大于1);(2)表現出(chu)爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于(yú)1);(3)機床機構實(shi)際沒移動,表(biao)現出标準的(de)反向間隙;(4)機(jī)床運動距離(li)與脈沖器經(jīng)定數值相等(děng)(斜率等于1),恢(huī)複到機床的(de)正常運動。無(wu)論怎樣對反(fǎn)向間隙進行(hang)補償,其表現(xian)出的特征是(shì):除了(3)階段補(bǔ)償外,其他各(gè)段變化依然(rán)存在,特别是(shì)(1)階段嚴重影(yǐng)響到機床的(de)數控車床加(jia)工精度。補償(chang)中發現,間隙(xi)補償越大,(1)階(jiē)段移動的距(ju)離也越大。金(jin)屬數控車床(chuang)加工微信,内(nei)容不錯,值得(dé)關注。

  故(gu)障處理:經過(guò)拆卸檢查發(fā)現該軸承确(què)實受損,且有(yǒu)滾珠脫落。更(geng)換後機床恢(huī)複正常。

  2.控(kòng)制邏輯不妥(tuǒ)導緻數控車(chē)床加工精度(dù)異常

  故障現(xiàn)象:一台上海(hai)機床廠家生(sheng)産的數控車(chē)床加工中心(xīn),系統是Frank.數控(kòng)車床加工過(guò)程中,發現該(gai)機床X軸精度(du)異常,精度誤(wu)差小爲0.008mm,大爲(wèi)1.2mm.故障診斷:檢(jiǎn)查中,機床已(yǐ)經按照要求(qiu)設置了G54工件(jiàn)坐标系。在手(shou)動輸入數據(ju)方式操作下(xià),以G54坐标系運(yun)行一段程序(xu)即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運(yùn)行結束後顯(xian)示器上顯示(shì)的機械坐标(biao)值爲(X軸)“-1025.243”,記錄(lu)下該數值。然(rán)後在手動方(fāng)式下,将機床(chuang)點動到其他(ta)任意位置,再(zài)次在手動輸(shu)入數據方式(shì)操作下運行(háng)剛才的程序(xu)段,待機床停(tíng)止後,發現此(ci)時機床坐标(biāo)數值顯示爲(wei)“-1024.891”,同上一次執(zhi)行後的數值(zhi)比較相差了(le)0.352mm.按照同樣的(de)方法,将X軸點(dian)動移動到不(bu)同的位置,反(fan)複執行該程(chéng)序段,而顯示(shì)器上顯示的(de)數值都有所(suo)不同(不穩定(dìng))。金屬數控車(che)床加工微信(xìn),内容不錯,值(zhí)得關注。用百(bai)分表對X軸進(jin)行仔細檢查(cha),發現機械位(wei)置實際誤差(chà)同數字顯示(shì)出來的誤差(cha)基本一緻,從(cong)而認爲故障(zhàng)原因爲X軸重(zhòng)複定位誤差(cha)過大。對X軸的(de)反向間隙及(ji)定位精度進(jìn)行檢查,重新(xin)補償其誤差(chà)值,結果起不(bú)到任何作用(yòng)。因此懷疑光(guāng)栅尺及系統(tong)參數等有問(wen)題。但爲什麽(me)産生如此大(da)的誤差,卻又(yòu)未出現相應(yīng)的報警信息(xi)進一步檢查(cha)發現,此軸爲(wei)垂直方向的(de)軸,當X軸松開(kāi)時主軸箱向(xiàng)下掉,造成了(le)誤差。

  故障處(chu)理:對機床的(de)PLC邏輯控制程(cheng)序做了修改(gǎi),即在X軸松開(kai)時,先把X軸使(shǐ)能加載,再把(ba)X軸松開;而在(zài)X軸夾緊時,先(xiān)把X軸夾緊後(hou),再把使能去(qu)掉。調整後機(jī)床故障得以(yi)解決。

  3.機床位(wei)置問題導緻(zhì)數控車床加(jiā)工精度異常(cháng)

  故障現象:一(yi)台杭州産的(de)立式數控銑(xǐ)床,配備北京(jīng)KND-10M系統。在點動(dòng)或數控車床(chuáng)加工過程中(zhōng),發現Z軸異常(chang)。

  故障診斷:檢(jiǎn)查發現,Z軸上(shàng)下移動不均(jun1)勻且有噪聲(sheng),且存在一定(ding)間隙。電機啓(qi)動時,在點動(dong)方式下Z軸向(xiang)上運動存在(zai)不穩定的噪(zào)聲及受力不(bu)均勻,且感覺(jiào)電機抖動比(bǐ)較厲害;而向(xiang)下運動時,就(jiù)沒有抖動得(dé)這麽明顯;停(ting)止時不抖動(dòng),在數控車床(chuang)加工過程中(zhōng)表現得比較(jiao)明顯。分析認(ren)爲,故障原因(yin)有三點:一是(shì)絲杠反向間(jian)隙很大;二是(shi)Z軸電機工作(zuo)異常;三是皮(pí)帶輪受損至(zhì)受力不均。但(dàn)有一個問題(tí)要注意的是(shì),停止時不抖(dou)動,上下運動(dong)不均勻,所以(yǐ)電機工作異(yì)常這個問題(tí)可以排除。金(jīn)屬數控車床(chuáng)加工微信,内(nèi)容不錯,值得(de)關注。因此先(xiān)對機械部分(fen)診斷,在診斷(duan)測試過程中(zhong)沒有發現異(yi)常,在公差之(zhī)内。利用排除(chú)法則,餘下的(de)隻有皮帶問(wen)題了,在檢測(cè)皮帶時,發覺(jiao)這條皮帶剛(gang)換不久,但在(zai)細心檢測皮(pi)帶時,發現皮(pi)帶内側出現(xian)不同程度的(de)受損,很明顯(xian)是受力不均(jun)所至,是什麽(me)原因造成的(de)呢在診斷中(zhong)發現電機放(fàng)置有問題,即(jí)裝夾的角度(du)位置不對稱(chēng)造成受力不(bu)均。

  故障處理(lǐ):隻要将電機(jī)重裝,對準角(jiǎo)度,測量好距(jù)離(電機與Z軸(zhou)的軸承),皮帶(dai)兩邊(長度)要(yào)均勻。這樣,Z軸(zhou)上下移動不(bu)均勻且有噪(zao)聲及抖動現(xian)象就消除了(le),Z軸數控車床(chuáng)加工恢複正(zhèng)常。

  4.系統參數(shù)未優化,電機(jī)運行異常

  導(dao)緻數控車床(chuang)加工精度異(yì)常系統參數(shù)主要包括機(ji)床進給單位(wèi),零點偏置,反(fǎn)向間隙等。例(lì)如Frank數控系統(tong),其進給單位(wèi)有公制和英(ying)制兩種。在機(jī)床修理過程(chéng)中對于局部(bù)處理,常常影(ying)響到零點偏(piān)置和間隙的(de)變化,故障處(chù)理完畢後應(yīng)作适時的調(diao)整和修改;另(lìng)一方面,由于(yu)機械磨損嚴(yán)重或連接位(wèi)松動也可能(neng)造成參數實(shí)測值的變化(hua),需要對參數(shu)做相應的修(xiu)改才能滿足(zú)機床數控車(che)床加工精度(dù)的要求。

  故障(zhàng)現象:一台杭(hang)州産的立式(shì)數控銑床,配(pei)備北京KND-10M系統(tǒng)。在數控車床(chuáng)加工過程中(zhong),發現X軸精度(du)異常。

  故障診(zhěn)斷:檢查發現(xian)X軸存在一定(dìng)間隙,且電機(jī)啓動時存在(zai)不穩定的現(xiàn)象。用手觸摸(mō)X軸電機時感(gǎn)覺電機拉動(dong)比較厲害,停(tíng)止時拉動不(bú)明顯,尤其是(shì)點動方式下(xià)比較明顯。分(fen)析認爲,故障(zhang)原因有兩點(diǎn):一是絲杠反(fan)間隙很大;二(er)是X軸電機工(gong)作異常。

  故障(zhàng)處理:利用KND-10M系(xì)統的參數功(gong)能,對電機進(jin)行調試。首先(xiān)對存在的間(jian)隙進行補償(cháng),再調整伺服(fú)系統參數及(jí)脈沖抑制功(gong)能參數,X軸電(diàn)機的抖動消(xiāo)除,機床數控(kong)車床加工精(jing)度恢複正常(chang)。

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