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數(shu)控機床加工 精(jīng)度異常的原因(yīn)及解決方法
一(yī)、造成加工精度(du)異常故障的原(yuan)因
造成加工精(jīng)度異常故障的(de)原因隐蔽性強(qiang),診斷難度比較(jiào)大。筆者根據多(duo)年實踐經驗,歸(guī)納出五個主要(yao)原因:機床進給(gěi)單位被改動或(huò)變化;機床各個(gè)軸的零點偏置(zhì)異常;軸向的反(fǎn)向間隙異常;電(dian)機運行狀态異(yi)常,即電氣及控(kòng)制部分異常;機(ji)械故障,如絲杠(gang),軸承,軸聯器等(deng)部件。另外加工(gong)程序的編制,刀(dāo)具的選擇及人(rén)爲因素,也可能(neng)導緻加工精度(dù)異常。金屬加工(gōng)微信,内容不錯(cuò),值得關注。
1.先外部(bù)後内部數控機(jī)床是集機械,液(yè)壓,電氣爲一體(tǐ)的機床,故其故(gù)障的發生也會(huì)由這三者綜合(hé)反映出來。維修(xiū)人員應先由外(wai)向内逐一進行(hang)排查,盡量避免(mian)随意地啓封,拆(chai)卸,否則會擴大(da)故障,使機床喪(sàng)失精度,降低性(xìng)能。
2.先機械後電(dian)氣一般來說,機(ji)械故障較易發(fā)覺,而數控系統(tǒng)故障的診斷則(zé)難度較大些。在(zai)故障檢修之前(qián),首先注意排除(chú)機械性的故障(zhàng),往往可達到事(shì)半功倍的效果(guo)。
3.先靜後動先在(zài)機床斷電的靜(jìng)止狀态下,通過(guo)了解,觀察,測試(shì),分析,确認爲非(fēi)破壞性故障後(hou),方可給機床通(tong)電;在運行工況(kuàng)下,進行動态的(de)觀察,檢驗和測(cè)試,查找故障。
而(er)對破壞性故障(zhang),必須先排除危(wei)險後,方可通電(diàn)。
4.先簡單後複雜(za)當出現多種故(gu)障互相交織掩(yan)蓋,一時無從下(xia)手時,應先解決(jue)容易的問題,後(hòu)解決難度較大(da)的問題。往往簡(jian)單問題解決後(hòu),難度大的問題(ti)也可能變得容(rong)易。
三、數控機床(chuang)故障診斷方法(fǎ)
1.直觀法(望聞問(wèn)切)問-機床的故(gù)障現象,加工狀(zhuàng)況等;看-CRT報警信(xin)息,報警指示燈(dēng),電容器等元件(jian)變形煙熏燒焦(jiao),保護器脫扣等(děng);聽-異常聲響;聞(wén)-電氣元件焦糊(hu)味及其它異味(wei);摸-發熱,振動,接(jiē)觸不良等。金屬(shu)加工微信,内容(rong)不錯,值得關注(zhù)。
2.參數檢查法參(can)數通常是存放(fàng)在RAM中,有時電池(chí)電壓不足,系統(tǒng)長期不通電或(huo)外部幹擾都會(huì)使參數丢失或(huò)混亂,應根據故(gu)障特征,檢查和(hé)校對有關參數(shù)。
3.隔離法一些故(gù)障,難以區分是(shi)數控部分,還是(shì)伺服系統或機(ji)械部分造成的(de),常采用隔離法(fǎ)。
4.同類對調法用(yòng)同功能的備用(yong)闆替換被懷疑(yi)有故障的模闆(pan),或将功能相同(tong)的模闆或單元(yuan)相互交換。
5.功能(néng)程序測試法将(jiāng)G,M,S,T,功能的全部指(zhi)令編寫一些小(xiao)程序,在診斷故(gu)障時運行這些(xie)程序,即可判斷(duàn)功能的缺失。
四(sì)、加工精度異常(cháng)故障診斷和處(chù)理實例
1.機械故(gù)障導緻加工精(jing)度異常故障現(xiàn)象:一台SV-1000立式加(jia)工中心,采用Frank系(xì)統。在加工連杆(gǎn)模具過程中,忽(hu)然發現Z軸進給(gei)異常,造成至少(shǎo)1mm的切削誤差量(liàng)(Z方向過切)。
故障(zhang)診斷:調查中了(le)解到,故障是忽(hu)然發生的。機床(chuang)在點動,在手動(dòng)輸入數據方式(shì)操作下各個軸(zhou)運行正常,且回(huí)參考點正常,無(wu)任何報警提示(shi),電氣控制部分(fen)硬故障的可能(neng)性排除。應主要(yào)對以下幾個方(fāng)面逐一進行檢(jian)查。金屬加工微(wēi)信,内容不錯,值(zhi)得關注。
在點動方式下(xia),反複運動Z軸,經(jīng)過視,觸,聽,對其(qí)運動狀态診斷(duan),發現Z向運動噪(zao)音異常,特别是(shì)快速點動,噪音(yīn)更加明顯。由此(cǐ)判斷,機械方面(miàn)可能存在隐患(huàn)。
分析上述檢(jian)查認爲存在幾(jǐ)點可能原因:一(yī)是電機有異常(chang),二是機械方面(miàn)有故障,三是絲(sī)杠存在間隙。爲(wèi)了進一步診斷(duàn)故障,将電機和(hé)絲杠完全脫開(kai),分别對電機和(he)機械部分進行(hang)檢查。檢查結果(guǒ)是電機運行正(zhèng)常;在對機械部(bu)分診斷中發現(xiàn),用手盤動絲杠(gang)時,返回運動初(chū)始有很大的空(kōng)缺感。而正常情(qíng)況下,應該能感(gan)覺到軸承有序(xù)而平滑的移動(dòng)。
故障處理:經過(guò)拆卸檢查發現(xiàn)該軸承确實受(shòu)損,且有滾珠脫(tuo)落。更換後機床(chuáng)恢複正常。
2.控制(zhì)邏輯不妥導緻(zhì)加工精度異常(chang)
故障現象:一台(tai)上海機床廠家(jiā)生産的加工中(zhong)心,系統是Frank.加工(gong)過程中,發現該(gāi)機床X軸精度異(yì)常,精度誤差小(xiao)爲0.008mm,大爲1.2mm.故障診(zhěn)斷:檢查中,機床(chuáng)已經按照要求(qiu)設置了G54工件坐(zuò)标系。在手動輸(shu)入數據方式操(cāo)作下,以G54坐标系(xì)運行一段程序(xù)即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運行(háng)結束後顯示器(qi)上顯示的機械(xie)坐标值爲(X軸)“-1025.243”,記(jì)錄下該數值。然(rán)後在手動方式(shi)下,将機床點動(dong)到其他任意位(wèi)置,再次在手動(dòng)輸入數據方式(shì)操作下運行剛(gāng)才的程序段,待(dài)機床停止後,發(fā)現此時機床坐(zuo)标數值顯示爲(wei)“-1024.891”,同上一次執行(hang)後的數值比較(jiao)相差了0.352mm.按照同(tong)樣的方法,将X軸(zhou)點動移動到不(bú)同的位置,反複(fu)執行該程序段(duan),而顯示器上顯(xian)示的數值都有(you)所不同(不穩定(dìng))。金屬加工微信(xìn),内容不錯,值得(de)關注。用百分表(biǎo)對X軸進行仔細(xi)檢查,發現機械(xiè)位置實際誤差(chà)同數字顯示出(chū)來的誤差基本(ben)一緻,從而認爲(wèi)故障原因爲X軸(zhóu)重複定位誤差(cha)過大。對X軸的反(fan)向間隙及定位(wèi)精度進行檢查(chá),重新補償其誤(wu)差值,結果起不(bú)到任何作用。因(yīn)此懷疑光栅尺(chǐ)及系統參數等(deng)有問題。但爲什(shí)麽産生如此大(da)的誤差,卻又未(wèi)出現相應的報(bao)警信息進一步(bu)檢查發現,此軸(zhou)爲垂直方向的(de)軸,當X軸松開時(shí)主軸箱向下掉(diao),造成了誤差。
故(gù)障處理:對機床(chuáng)的PLC邏輯控制程(cheng)序做了修改,即(ji)在X軸松開時,先(xiān)把X軸使能加載(zai),再把X軸松開;而(ér)在X軸夾緊時,先(xiān)把X軸夾緊後,再(zài)把使能去掉。調(diào)整後機床故障(zhang)得以解決。
3.機床(chuáng)位置問題導緻(zhi)加工精度異常(cháng)
故障現象:一台(tái)杭州産的立式(shi)數控銑床,配備(bei)北京KND-10M系統。在點(diǎn)動或加工過程(cheng)中,發現Z軸異常(chang)。
故障診斷:檢查(cha)發現,Z軸上下移(yí)動不均勻且有(you)噪聲,且存在一(yī)定間隙。電機啓(qǐ)動時,在點動方(fang)式下Z軸向上運(yùn)動存在不穩定(ding)的噪聲及受力(li)不均勻,且感覺(jiào)電機抖動比較(jiào)厲害;而向下運(yun)動時,就沒有抖(dou)動得這麽明顯(xiǎn);停止時不抖動(dòng),在加工過程中(zhōng)表現得比較明(míng)顯。分析認爲,故(gù)障原因有三點(dian):一是絲杠反向(xiang)間隙很大;二是(shi)Z軸電機工作異(yì)常;三是皮帶輪(lun)受損至受力不(bú)均。但有一個問(wèn)題要注意的是(shì),停止時不抖動(dong),上下運動不均(jun)勻,所以電機工(gōng)作異常這個問(wen)題可以排除。金(jin)屬加工微信,内(nei)容不錯,值得關(guan)注。因此先對機(ji)械部分診斷,在(zài)診斷測試過程(cheng)中沒有發現異(yì)常,在公差之内(nèi)。利用排除法則(zé),餘下的隻有皮(pi)帶問題了,在檢(jian)測皮帶時,發覺(jiào)這條皮帶剛換(huàn)不久,但在細心(xīn)檢測皮帶時,發(fā)現皮帶内側出(chū)現不同程度的(de)受損,很明顯是(shì)受力不均所至(zhi),是什麽原因造(zào)成的呢在診斷(duàn)中發現電機放(fàng)置有問題,即裝(zhuāng)夾的角度位置(zhì)不對稱造成受(shòu)力不均。
故障處(chù)理:隻要将電機(ji)重裝,對準角度(du),測量好距離(電(dian)機與Z軸的軸承(cheng)),皮帶兩邊(長度(dù))要均勻。這樣,Z軸(zhóu)上下移動不均(jun1)勻且有噪聲及(ji)抖動現象就消(xiao)除了,Z軸加工恢(huī)複正常。
4.系統參(cān)數未優化,電機(ji)運行異常
導緻(zhì)加工精度異常(cháng)系統參數主要(yao)包括機床進給(gei)單位,零點偏置(zhì),反向間隙等。例(li)如Frank數控系統,其(qí)進給單位有公(gōng)制和英制兩種(zhǒng)。在機床修理過(guo)程中對于局部(bù)處理,常常影響(xiang)到零點偏置和(he)間隙的變化,故(gu)障處理完畢後(hòu)應作适時的調(diao)整和修改;另一(yi)方面,由于機械(xiè)磨損嚴重或連(lián)接位松動也可(ke)能造成參數實(shi)測值的變化,需(xu)要對參數做相(xiang)應的修改才能(néng)滿足機床加工(gong)精度的要求。
故(gù)障現象:一台杭(hang)州産的立式數(shù)控銑床,配備北(běi)京KND-10M系統。在加工(gong)過程中,發現X軸(zhóu)精度異常。
故障(zhàng)診斷:檢查發現(xian)X軸存在一定間(jiān)隙,且電機啓動(dong)時存在不穩定(dìng)的現象。用手觸(chu)摸X軸電機時感(gǎn)覺電機拉動比(bi)較厲害,停止時(shí)拉動不明顯,尤(you)其是點動方式(shì)下比較明顯。分(fèn)析認爲,故障原(yuán)因有兩點:一是(shì)絲杠反間隙很(hen)大;二是X軸電機(ji)工作異常。
故障(zhàng)處理:利用KND-10M系統(tong)的參數功能,對(duì)電機進行調試(shi)。首先對存在的(de)間隙進行補償(cháng),再調整伺服系(xi)統參數及脈沖(chong)抑制功能參數(shu),X軸電機的抖動(dòng)消除,機床加工(gong)精度恢複正常(cháng)。
通過對數控機(jī)床加工精度異(yi)常故障診斷和(he)處理方法的探(tàn)讨,把實習生産(chǎn)中所遇到的實(shi)際問題及解決(jue)方法加以歸納(nà),充實了教學内(nèi)容并滲透到生(shēng)産實踐中,不但(dàn)讓學生掌握了(le)解決問題的方(fāng)法,更重要的是(shi)培養了學生實(shí)際操作能力,運(yun)用知識分析和(hé)解決問題的能(néng)力,達到技工學(xué)校教育教學的(de)目标,使學生成(chéng)爲适應市場需(xū)求的實用型人(rén)才。